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電磁流量計(jì)測(cè)量中氣泡噪聲產(chǎn)生的原因分析以及如何避免和解決

鋼鐵企業(yè)在高爐檢漏和連鑄連軋控制中大量使用電磁流量計(jì)來(lái)測(cè)量冷卻水。冷卻水的測(cè)量信號(hào)往往與設(shè)備開(kāi)啟關(guān)聯(lián),任何一個(gè)誤動(dòng)作將會(huì)造成無(wú)法彌補(bǔ)的損失。測(cè)量與控制的精度和可靠性涉及到設(shè)備安全、節(jié)約能耗以及鋼鐵產(chǎn)品性能指標(biāo)。因此,鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程對(duì)電磁流量計(jì)要求具有反應(yīng)迅速、靈敏度高、重復(fù)性穩(wěn)定性好、可靠性高等特點(diǎn)。

    本文討論的就是為解決鋼鐵生產(chǎn)高爐檢漏和連軋連鑄中冷卻水可靠測(cè)量的問(wèn)題。

1 冷卻水測(cè)量的一個(gè)故障特例

    某鋼鐵公司的煉鋼廠連鑄冷卻水測(cè)量中出現(xiàn)了如圖1所示的故障流量曲線(xiàn)。流量故障變化呈脈沖規(guī)律,脈沖的幅度約為120m3/h,故障脈沖寬度大約為10~12s,周期不定。這種故障造成了系統(tǒng)的誤報(bào)警,導(dǎo)致工廠生產(chǎn)過(guò)程中的嚴(yán)重事故。盡管電磁流量計(jì)具有一定的智能化故障判斷功能,但由于故障是不定期發(fā)生的,很難捕捉到檢測(cè)故障發(fā)生時(shí)流量計(jì)所反映的流體物化參數(shù)和噪聲干擾的信息,因此很難按照電磁流量計(jì)的常規(guī)方法去判斷出現(xiàn)流量顯示輸出為零的可能性,很難判定這種故障的起因。



    傳感器安裝示意圖如圖2所示。上游是DN80管道經(jīng)90°彎頭后,由漸擴(kuò)管再擴(kuò)大至DN150管道進(jìn)入電磁流量傳感器。流量計(jì)上游的直管段長(zhǎng)度不足5D,計(jì)算得到從DN80~DN150的擴(kuò)大錐角β大約為40°。從現(xiàn)場(chǎng)安裝情況分析,初步認(rèn)為故障可能是由氣泡擦過(guò)電極形成短暫時(shí)間的感應(yīng)信號(hào)為零所致。也就是說(shuō),這是一種氣穴現(xiàn)象[2]。所以,我們稱(chēng)這種故障為“氣泡噪聲”(bubblenoise)。那么氣泡又是如何產(chǎn)生的,為什么有時(shí)候模擬型轉(zhuǎn)換器看不到這種故障。



2 氣泡噪聲產(chǎn)生原因的分析

    從安裝情況看,本例的安裝情況與電磁流量計(jì)的安裝要求不符。流量計(jì)上游的彎頭、擴(kuò)大管,以及插入熱電偶,距電極的直管段不足5D。這些都是容易在電極附近產(chǎn)生旋渦和不對(duì)稱(chēng)流速分布以及分離液體中氣體形成氣泡的原因。上游由*********(DN80)以高流速(6m/s以上的平均流速),約40°的入射角流向DN150管道[3]。擴(kuò)大管氣泡分離如圖3所示。



    這種沿著管壁非順滑的流體流動(dòng),流體的流束首先是收縮呈射流形式流動(dòng),然后再逐漸將流束擴(kuò)散為軸對(duì)稱(chēng)的充分發(fā)展流。射流過(guò)程會(huì)形成擴(kuò)大管內(nèi)入口處周?chē)呢?fù)壓區(qū)域,于是在電極前要產(chǎn)生大量的旋渦。這樣,破壞了電磁流量計(jì)測(cè)量要求即流速中心軸對(duì)稱(chēng)的基本條件。更嚴(yán)重的是由于在電極前形成負(fù)壓,旋渦處可能分離氣體,并慢慢聚集形成氣泡。分離的氣泡常常附在流速幾乎為零的管壁上,流體流動(dòng)容易攜帶氣泡沿管壁移動(dòng)。當(dāng)氣泡沿管壁移動(dòng)擦過(guò)電極時(shí),使電極上的感應(yīng)信號(hào)為零,這時(shí)的測(cè)量輸出和顯示為零。

    彎頭和插入熱電偶的下游也會(huì)有旋渦產(chǎn)生和氣體分離。高溫液體在旋渦產(chǎn)生過(guò)程中更容易汽化分離氣泡,這些都是鋼鐵行業(yè)冷卻水測(cè)量時(shí)容易遇到的現(xiàn)象。

    分離的氣泡向下游移動(dòng),擦過(guò)電極的時(shí)間受液體流動(dòng)速度、管道內(nèi)壁粗糙度、流量計(jì)襯里的光滑程度、電極的形狀與突出襯里的高度等因素的影響長(zhǎng)短不定。本例2臺(tái)儀表反映的故障時(shí)間都在10s左右。

    為了使儀表輸出穩(wěn)定,電磁流量計(jì)設(shè)計(jì)有阻尼時(shí)間。儀表的阻尼是在被測(cè)量流量變動(dòng)時(shí)能夠平滑儀表的測(cè)量值。當(dāng)輸入量階躍上升到***大值,儀表測(cè)量值并不是立即從零達(dá)到***大值,而是需要一段時(shí)間。把從零到***大輸出值的63%(或歐洲產(chǎn)品習(xí)慣定義為90%)所需要的時(shí)間定義為阻尼時(shí)間。電信號(hào)的阻尼時(shí)間實(shí)際上是一個(gè)RC阻容濾波器的時(shí)間常數(shù),它是一個(gè)積分過(guò)程。圖4為阻尼時(shí)間等效電路[4]。



    圖4中:Ei為階躍輸入信號(hào)幅度;Eo為積分輸出信號(hào)幅度;t為阻尼時(shí)間;e=2.71828為常數(shù);電阻電容之積RC就是阻尼時(shí)間常數(shù);τ為階躍脈沖信號(hào)的寬度。

    當(dāng)RC=τ時(shí),輸出信號(hào)達(dá)到輸入信號(hào)***大值的63%;當(dāng)RC=3τ時(shí),輸出信號(hào)達(dá)到輸入信號(hào)***大值的95%。為了減小測(cè)量誤差,則采用長(zhǎng)阻尼時(shí)間,通常取RC=(5~7)τ。同時(shí)應(yīng)該注意到,如果阻尼時(shí)間小,后面的輸入信號(hào)脈沖需要再濾波,形成三角波狀輸出,達(dá)不到***大穩(wěn)定值。但是,阻尼時(shí)間過(guò)長(zhǎng),會(huì)造成儀表的反應(yīng)速度慢,也就是說(shuō)靈敏度低,控制與調(diào)節(jié)的可靠性差。所以,在一般情況下,電磁流量計(jì)的阻尼時(shí)間設(shè)為3~6s。

    氣泡噪聲信號(hào)波形脈沖幅度從***大100%下降到零,并維持10余秒,氣泡噪聲與阻尼時(shí)間的關(guān)系如圖5所示。



    輸出幅度可用式(1)表示:



    如果按一般阻尼時(shí)間設(shè)置為5s,計(jì)算信號(hào)輸出會(huì)下降到約40%,即原本測(cè)量輸出120m3/h,這時(shí)只能得到約50m3/h,低于工廠下限報(bào)警值,從而引起誤報(bào)警。同時(shí),由于智能電磁流量計(jì)具有空管報(bào)警并將信號(hào)輸出自動(dòng)置零的功能,在氣泡擦過(guò)電極時(shí),電極電阻增大,發(fā)生空管報(bào)警,儀表使測(cè)量輸出保持在零值。氣泡擦過(guò)電極的時(shí)間大于阻尼時(shí)間,形成多次脈沖的濾波,其濾波次數(shù)決定于氣泡擦過(guò)電極的時(shí)間與阻尼時(shí)間的比。因此,該階段的流量顯示不穩(wěn)定,輸出存在大的紋波。

    模擬型電磁流量計(jì)沒(méi)有出現(xiàn)故障報(bào)警是由于:①模擬型電磁流量計(jì)在信號(hào)處理時(shí)具有采樣電路和積分保持電路,其積分時(shí)間常數(shù)由電阻電容和積分放大器決定,通常模擬電路的時(shí)間常數(shù)比較大;智能化電磁流量計(jì)是斷續(xù)采樣的,依靠軟件設(shè)置CPU運(yùn)算進(jìn)行數(shù)字濾波,阻尼時(shí)間需要設(shè)置,設(shè)置的范圍很寬,從0.5~100s。通常設(shè)置的阻尼時(shí)間小于氣泡噪聲的脈沖寬度。②智能化電磁流量計(jì)具有空管檢測(cè)功能,當(dāng)電極檢測(cè)到氣泡即提出報(bào)警,并把空管認(rèn)為是沒(méi)有流量流過(guò),自動(dòng)將輸出顯示置于零狀態(tài)。模擬型電磁流量計(jì)一般不帶空管檢測(cè)功能,判斷不了電極出現(xiàn)氣泡,這時(shí)也就不會(huì)把輸出顯示置于零。因此,似乎顯得模擬型電磁流量計(jì)對(duì)氣泡噪聲影響不敏感。

3 問(wèn)題的避免和解決方法

    由以上分析可得,電磁流量計(jì)在鋼鐵行業(yè)冷卻水測(cè)量中出現(xiàn)的誤報(bào)警大多是由氣泡擦過(guò)電極引起的。所以,首先從安裝上滿(mǎn)足儀表上游直管段長(zhǎng)度要求,規(guī)范儀表的安裝,選擇遠(yuǎn)離熱源的安裝場(chǎng)所,合理使用管道流速,選用光潔度高的PFA氟塑料襯里和高純氧化鋁工業(yè)陶瓷導(dǎo)管。這些措施將有助于防止或減小旋渦和氣體分離的發(fā)生。也就是說(shuō),改進(jìn)傳感器制造工藝、改善使用儀表環(huán)境條件和安裝條件、采用儀表上游加裝排氣閥等措施,有可能避免問(wèn)題的發(fā)生[5]。其次,合理地設(shè)置儀表阻尼時(shí)間和功能,也可以解決出現(xiàn)氣泡噪聲測(cè)量的誤報(bào)警。阻尼時(shí)間的選擇是根據(jù)流量信號(hào)中發(fā)生氣泡噪聲的脈沖寬度來(lái)選取。一般應(yīng)取阻尼時(shí)間為氣泡噪聲脈沖寬度的3~5倍。如氣泡噪聲脈沖寬度是10s,阻尼時(shí)間應(yīng)取30~50s。具體選擇應(yīng)根據(jù)要求的控制精度,3倍脈沖寬度控制誤差在5%,5倍脈沖寬度控制精度高于1%。

    加大儀表阻尼時(shí)間能有效地解決這種脈沖型氣泡噪聲的影響,同時(shí)也帶來(lái)了反應(yīng)遲鈍的缺點(diǎn),即當(dāng)真正流量波動(dòng)時(shí),儀表反應(yīng)很慢。這對(duì)要求靈敏控制的冷卻水系統(tǒng)無(wú)疑是個(gè)難題。為了解決這個(gè)問(wèn)題,智能化電磁流量計(jì)可以使用軟件邏輯判斷即粗大誤差處理的方法[5]。在出現(xiàn)這種故障時(shí),通過(guò)調(diào)整流量的不敏感時(shí)間和變化幅度限制這兩個(gè)條件來(lái)判斷是流量的變動(dòng),還是氣泡擦過(guò)電極。如果不是氣泡擦過(guò)電極的噪聲,CPU按正常采樣、運(yùn)算和數(shù)字濾波;如果判定產(chǎn)生的是氣泡噪聲,切除測(cè)量值,維持前面的流量測(cè)量值。這樣,正常流量測(cè)量期間阻尼時(shí)間仍然為3~6s。只有在有氣泡噪聲時(shí),根據(jù)脈沖寬度設(shè)置的長(zhǎng)短將不敏感時(shí)間加長(zhǎng),系統(tǒng)控制的時(shí)間也會(huì)加長(zhǎng)。

    當(dāng)我們合理選擇具有粗大誤差抑制功能電磁流量轉(zhuǎn)換器的“變化率限制值”和“不敏感時(shí)間值”時(shí),轉(zhuǎn)換器不***能夠抑制氣泡噪聲引起的誤報(bào)警,而且在正常工作時(shí)儀表的反應(yīng)速度仍然能夠保持所設(shè)置的阻尼時(shí)間值。

4 試驗(yàn)驗(yàn)證

    氣泡噪聲的研究,應(yīng)該是用氣泡對(duì)電磁流量傳感器電極進(jìn)行模擬試驗(yàn),但目前尚未有這種條件。因此,我們只用電磁流量信號(hào)發(fā)生器信號(hào)的切換,進(jìn)行氣泡噪聲的模擬,輸出曲線(xiàn)如圖6所示。



    從圖6可以看出,適當(dāng)?shù)剡x取阻尼時(shí)間和智能型電磁流量計(jì)處理氣泡噪聲故障的方法,對(duì)觀察流量計(jì)顯示與輸出信號(hào)變化,判斷處理氣泡噪聲的效果明顯。切換電磁流量計(jì)標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)源的開(kāi)關(guān),快速設(shè)置流速和零點(diǎn),按需要保持信號(hào)為零的時(shí)間,模擬氣泡噪聲的發(fā)生和存在。改變儀表阻尼時(shí)間并設(shè)置不同的“變化率限制值”及“不敏感時(shí)間值”,測(cè)試儀表輸出的變化。

    結(jié)果表明,加大阻尼時(shí)間和智能化氣泡噪聲處理都能達(dá)到輸出不發(fā)生大的變化,后者更有利于正常測(cè)量期間測(cè)量反應(yīng)速度的提高[6]。

    本文提出氣泡噪聲的解決辦法,在現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行正常,未再出現(xiàn)氣泡故障報(bào)警。

5 結(jié)束語(yǔ)

    本文對(duì)氣泡噪聲的初步探索,有助于在電磁流量計(jì)的應(yīng)用中,判斷氣液兩相流分離氣泡和進(jìn)行噪聲處理,充分利用現(xiàn)代的計(jì)算機(jī)技術(shù)提高測(cè)量的可靠性。

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